|
| |
|
|
Н-1 + Л1С
При подготовке этого раздела использовались материалы статьи "Первый пуск "Носителя-1"", опубликованной в
журнале "Новости Космонавтики" N3-1999.
Цель полета:
Целью полета являлись испытания систем пятиступенчатой ракеты-носителя в процессе вывода на лунную траекторию беспилотного корабля 7К-Л1А (изделие 11Ф92), модифицированного варианта аппарата серии 7К-Л1 "Зонд", оснащенного специальным блоком двигателей ориентации комплекса. После 3.5 суток полета планировался выход корабля на лунную орбиту, двухсуточный полет на ней, разгон, обратный перелет к Земле и мягкое приземление на территории СССР после двухэтапного входа в атмосферу. Коррекции траектории полета, выход на окололунную орбиту и старт с нее предполагалось выполнить за счет трех включений блока "Д".
Впервые ракета-носитель была установле на старте 7 мая 1968 года. Полет планировался на сентябрь. Однако из-за повреждений кислородного бака первой ступени в июне ракету пришлось вернуть в монтажно- испытательный комплекс.
В середине января 1969 года ракета Н-1 была вновь установлена на старте и началась подготовка к февральскому запуску. Первая ступень носителя была оснащена 30 двигателями НК-15, которые обеспечивали первоначальный подьем стартовой массы 3000 тонн и должны были проработать 125 секунд. Такое большое число двигателей сильно усложняло автоматическую систему управления, которая требовала тщательных предстартовых проверок. Из за спешки некоторые агрегаты ракеты так и не были испытаны во взаимодействии.
Запуск
Первоначально пуск был намечен на 18 февраля. Потом дата пуска была перенесена на 20 февраля, а из-за низкой облачности - на 21 февраля.
Пуск состоялся 21 февраля 1969, 12:18 MSK
Основные результаты полета:
Кинохроника
Через секунду после запуска два из 30 двигателей первой ступени (номер 12 и
номер 24) самопроизвольно отключились из-за проблем с системой контроля
работы двигателей ("КОРД"). Поскольку ступень могла работать и при четырех
отключенных двигателях, полет был продолжен. Из-за повышенных вибраций,
вызванных акустическими нагрузками, на 6-й секунде произошел обрыв трубки
к датчику замера давления газа после турбины турбо-насосного агрегата (ТНА)
двигателя номер 2, а на 25-й секунде оборвалась трубка забора давления
горючего перед газогенератором. Горячий газ смешался с керосином, и на
55-й секунде возник пожар. Ракета могла продолжать полет, поскольку пожар
развивался достаточно медленно. Тем временем, через 65 секунд полета мощность
двигателей была доведена до максимума. К 68 секунде полета прогорела
изоляция силовых кабелей электропитания, которые были проложены в одном
жгуте с кабелями системы КОРД. Высокая частота цепи электропитания прошла
на входы приборов системы КОРД, что было воспринято ею как недопустиые
пульсации в газогенераторах ТНА двигателей. В итоге через 68.7 секунд полета
автоматика отключила все двигатели, после чего полет продолжался по инерции.
Через 183 секунды после старта ракета упала и полностью сгорела в 52
километрах от стартового комплекса. По мнению конструкторов ракеты пожар
не угрожал работе ступени в целом и именно отключение двигателей системой
КОРД стало основной причиной неудачи пуска.
Расследование подтвердило, что причиной катастрофы стало повреждение
системы КОРД в ходе возникшего на борту пожара. На следующей ракете
ввели теплоизоляцию кабельной системы и еще некоторые усовершенствования.
|
|